花园煤矿创新应用预裂技术破解硬岩掘进难题 生产效率提升近4倍

煤炭开采中的硬岩掘进一直是制约行业发展的技术瓶颈。

传统掘进方式在面对坚硬岩层时,往往出现截割困难、进度缓慢、设备损耗严重等问题,严重影响矿井生产效率和经济效益。

花园煤矿5311轨道顺槽作为该矿12月份生产的关键区域,需要穿越地质条件复杂的JF153断层。

该断层岩性坚硬,传统掘进技术面临巨大挑战。

岩石硬度高导致截割阻力增大,不仅掘进速度缓慢,还产生大量煤尘,对作业环境和设备造成不良影响。

同时,频繁的设备维护和更换增加了生产成本,制约了整体开采进度。

面对技术难题,花园煤矿坚持创新驱动发展理念,在生产计划会议中明确提出"以技术创新破局"的工作思路。

矿方迅速组建技术攻关专班,制定详细的实施方案,决定引入多孔脉冲协同共振精准水力压裂硬岩掘进技术。

该技术的核心在于通过预裂处理软化岩体结构。

技术团队采用"三花布置"方式精心设计预裂孔位,根据顶板和底板的具体角度动态调整钻孔参数,确保预裂效果最优化。

在施工过程中,严格控制预裂压力和封堵质量等关键技术指标,建立实时数据监测体系,对预裂孔深度、预裂范围、截割时间等核心数据进行动态跟踪分析。

技术应用效果显著超出预期。

目前,掘进工区已成功实现6小时内完成"1次2排"的截割目标,岩巷截割效率较此前提升近4倍。

同时,通过配备四部钻机集中作业,支护效率提升约20%,实现了掘进速度与支护强度的协调发展。

更为重要的是,新技术大幅减少了截割过程中的煤尘产生量,显著降低了综掘机油缸等关键设备的磨损程度,延长了设备使用寿命。

从更广阔的视角来看,这一技术突破对煤炭行业具有重要的示范意义。

随着我国煤炭资源开采逐步向深部和复杂地质条件延伸,类似的硬岩掘进难题将更加普遍。

花园煤矿的成功实践为行业提供了可复制、可推广的技术解决方案,有望在全行业范围内推广应用。

当前,5311轨道顺槽穿越JF153断层的掘进任务正按计划稳步推进。

技术团队持续优化工艺参数,积累更多实战经验,为后续类似工程提供技术支撑。

这一创新实践不仅提升了单个工作面的生产效率,更为花园煤矿整体的机械化、自动化转型奠定了坚实基础。

破解硬岩断层掘进难题,关键不在于简单叠加投入,而在于以技术创新重塑工艺逻辑、以标准化管控稳定作业质量。

花园煤矿的实践表明,把“预处理”做在前、把“数据闭环”落到实处,才能在复杂地质条件下实现效率、安全与成本的协同优化。

面向未来,持续推进关键技术成熟定型与规模化应用,将为煤矿行业安全高效生产和转型升级提供更坚实的支撑。