(问题)3月20日,在海南花142-8X井场,1号泥浆罐除砂器完成改造后实现平稳连续运转。此前,这套关键固控设备长期“时运时停”:一旦供液间断,分离效率就会下降,并存在空转发热、部件损坏等风险,给现场安全和连续生产带来压力。(原因)问题不在除砂器本体,而在前端流程衔接。由于进砂管线连接的放喷仓容积偏小,泥浆补给能力不足,导致设备运行条件忽好忽坏;同时,砂泵虽保持高负荷运转,但与现有流程匹配不足,现场只能频繁手动调节闸门来维持运行,操作强度和能耗随之增加,也削弱了固控系统的稳定性。换句话说,这是流程配置造成的“系统瓶颈”,并非设备能力不足。(影响)固控系统承担钻井液净化、控制固相含量、维护井眼稳定等任务,运行质量直接关系钻井效率和井下安全。除砂器间歇运行会削弱分离效果,还可能引发异常停机,增加检修和材料消耗;流程不畅也让砂泵功效打折、电耗上升,辅助设备依赖度提高,形成额外成本。若长期存在,将在效率、成本和风险上叠加放大,影响现场精益管理。(对策)针对上述瓶颈,50649钻井队在项目部设备主管支持下,成立由班组技术骨干组成的改造小组,围绕“不断供、少环节、降风险”思路,对固控流程进行两项调整。 一是优化罐体连通。改造小组将1号罐放喷仓与2号罐A仓连通,实现泥浆补给互通,提升供液缓冲能力,从源头保障除砂器连续作业。施工中在易渗漏部位设置由壬并加装闸门,便于密封管理,也为不同循环罐泥浆的灵活调配留出空间。 二是新增分流管线。针对一体化清洁设备的供液需求,在除砂器上水管线增设分流支路,使砂泵在满足除砂器运行的同时,可直接为一体化设备供液,减少对单独供液杆泵的依赖。改造利用生产间隙完成焊接、安装与调试,重点把控接口密封和闸门调控,确保投用后稳定可控。(前景)改造投用后,系统效率与经济性同步提升:一台砂泵可同时带动除砂器与一体化清洁设备,除砂效率改善,固控效果更稳定;原先用于单套设备供液的杆泵停止长期运行,仅电耗与维护等费用每年可节约约5000元。更关键的是,流程顺畅后设备负荷降低,现场从“频繁干预”转为“稳定运行”,为安全生产和连续钻进提供支撑。 从管理角度看,这次“微改造”反映了基层班组发现问题、解决问题的主动性。近年来,渤海钻探推动一线围绕安全、效率、成本开展小改小革,把提质增效落实到工序和现场。此次固控流程优化也说明,在复杂工况与紧凑节奏下,通过梳理流程、精准定位瓶颈,以小投入实现明显改善,能够提升装备利用率和现场管理水平。下一步,对应的经验可在同类井场和相近流程中推广,形成可复制的改造思路,并结合数据监测更完善固控系统的精细运行与预警管理。
从被动应对到主动改进,50649钻井队的实践印证了“小改造解决大问题”的基层智慧。在能源行业高质量发展的背景下,如何把一线员工的创新能力转化为持续竞争力,仍是企业需要长期推进的课题。这场发生在泥浆罐旁的改造,也为行业提质增效提供了可借鉴的思路。