中水回用把污水变成了第二水源

你知道吗,煤化工里水回用的问题可不小。2017年以后,环保政策越来越严,大家都在拼命搞“零排放”。结果发现,这就像是必须要做的数学题一样,怎么也绕不过去。原来的生产废水、生活污水、雨排水,都得先经过深度处理,再流到循环冷却系统里去,这才算勉强交差。 其实这套系统能不能长久用下去,关键全看那个不起眼的超滤膜。我们先把它拆开来看看:原水进来先经过石灰软化,去除硬度,然后又通过V型滤池和碟滤,把大颗粒杂质截留下来。超滤膜的孔径只有0.001到0.1微米,能把溶解态大分子、胶体还有微生物全都挡住,让干净的水给反渗透用。 但现实情况可没这么理想。某个煤化工厂把各种废水一股脑送进系统里,运行还不到半年,超滤的压差就从0.05 MPa飙到0.25 MPa了。这时候产水量直线下滑怎么办? 我们看看现场到底发生了什么。气化废水水质波动特别大,COD、氨氮、硅和硬度像坐过山车一样忽高忽低。再加上V型滤池阀门漏水反洗的时候絮体直接溜进去了;碟滤反冲洗又不够劲,拆检时能排出很多滤料。 跨膜压差飙升有五个主要原因:一是预处理没守住关口;二是原水里的菌藻太多;三是产水侧流量太大;四是进水温度太低;五是运行周期拉得太长。中控室原本想把运行周期从1800秒压到1200秒省点时间结果更糟。 这个问题的元凶其实是中控室调整运行周期带来的副作用。阀门内漏导致大量硅酸盐、微生物和无机盐垢混着矾花直冲超滤膜面迅速形成“泥饼”,压差一路飙升。 怎么解决这个问题呢?我们用三步法来降服这层“泥饼”。第一步是配制清洗液:细菌有机物用次氯酸钠有效氯不超过1000 ppm;硅胶体无机胶体用硝酸盐酸等3到2%的浓度;再加些JH-RO30自研清洗剂提高渗透速率。第二步是按流程来清洗:酸洗然后碱洗再酸洗每个周期都要延长浸泡时间让药剂充分发挥作用。第三步是做好清洗后的保护:用还原剂浸泡1到2小时防止膜丝氧化。经过这一顿操作之后压差降到0.12 MPa产水量恢复了九成多。 要让超滤膜用得更长久我们还得做好日常五件套:实时盯着预处理的指标悬浮物氨氮COD浊度硅这些都不能超标;定期维护碟滤别让它变成漏网之鱼;定期杀菌加化学清洗在线巴氏杀菌每月一次化学清洗每季度一次;动态调整运行参数水质好转了再慢慢恢复原来的状态;遇到压差上升先做DOE分析再决定是加药还是换阀门避免头痛医头。 中水回用把污水变成了第二水源既省淡水资源又能减少碳排放经济环境效益都很好而超滤膜作为心脏只有盯紧预处理勤做清洗动态优化才能让它持续稳定运转为煤化工的绿色未来保驾护航。