从引进优质原油到节能节水再到流程再造:兰州石化“算三本账”激活增效新动能

十二月八日凌晨,兰州石化油品调合中心新建栈桥灯火通明,满载巴彦原油的罐车缓缓驶入经过升级改造的卸货区域。

这批原油的成功接卸,标志着该企业全年接卸巴彦原油量将达到十点二万吨,为企业带来显著的经济效益。

在传统炼化行业面临成本压力持续加大、市场竞争日趋激烈的背景下,兰州石化坚持问题导向,将精细化管理理念贯穿生产经营全过程,通过算好成本账、能耗账、人力账,系统性破解制约企业发展的深层次问题,探索出一条提质增效的创新路径。

成本管控从源头发力。

巴彦原油因黏度较高、装卸作业难度大,长期以来未能得到充分利用。

兰州石化打破常规思维,组织技术团队对生产装置实施适应性改造,通过反复试验摸索最优工艺参数,成功提升装置对劣质原料的加工能力。

计划经营部资深高级主管姜涛介绍,改造后的装置能够将巴彦原油转化为航空煤油等高附加值产品,既降低了原料采购成本,又满足了市场对优质油品的旺盛需求。

这一转变的背后,是企业管理理念的深刻变革。

该公司改变过去"先花钱后算账"的粗放模式,建立起"算着花钱"的精细管理机制。

在化工助剂采购管理中,企业从招标、采购、验收、使用、储存、管理六个环节入手,梳理出二十四个成本优化方向。

依托"云梦泽"等数字化平台,采购人员能够实时跟踪市场价格波动和库存变化,根据行情动态调整采购策略,实现采购成本最小化。

能源管理向循环要效益。

今年非采暖季期间,兰州石化公用工程部门的动力锅炉实现全面停炉,炼油区所需蒸汽完全由三百万吨每年重催装置自行供应。

这一看似简单的调整,实则蕴含着能源利用方式的根本性转变。

生产运行部能源管理组组长武兆东解释,炼油区中压蒸汽管线绝热保温节能减碳项目投用后,管线千米温降下降幅度达到百分之八十六,每年可节约中压蒸汽两点四万吨,相当于减少经济损失近五百万元。

通过将生产过程中产生的余热重新转化为动力来源,企业实现了能源的高效循环利用。

橡胶生产部门在节水降耗方面同样成效显著。

该部门二级工程师崔国锋介绍,橡胶装置在凝聚、洗涤、密封等工序需要消耗大量水资源。

技术团队通过回收利用干燥器冲洗水和胶浆泵机械密封冷却水,单条生产线日节水量超过千吨。

年产一点五万吨的丁腈装置更是通过引入外来凝液替代新鲜水,在过滤工序实现了"零水耗"目标。

企业按照"梯次推进、全面推广"的工作思路,将资源循环利用从个别装置推广到全厂各生产环节,强化对生产全流程能量与资源的精准管控,持续挖掘"效益洼地"。

人力配置向智能化转型。

针对传统炼化企业人力成本高企、流程效率偏低的突出矛盾,兰州石化加大智能化技术应用力度,推动人力资源从简单重复性劳动向判断决策、技术创新等高附加值环节转移。

今年十月,该企业衡器远程集中智能计量系统顺利切换投用,实现了对多个计量点的集中监控和远程操作。

质量检验中心化工计量站站长安世锋表示,智能化系统接管了巡检、记录、监控等常规性工作,岗位人员数量虽有减少,但劳动生产率和工作质量显著提高。

员工从机械性操作中解放出来,有更多精力投入到工艺优化、技术攻关等创造性工作中。

这种转变不仅降低了人力成本,更重要的是激发了员工的创新活力。

越来越多的一线员工参与到技术改进、流程优化等工作中,为企业发展贡献智慧和力量。

兰州石化的改革实践表明,传统产业转型升级并非要推倒重来,关键在于以创新思维重构生产逻辑。

从"花了算"到"算着花"的转变,折射出国有企业管理理念的深刻变革。

在构建新发展格局的背景下,这种以系统思维挖潜增效的做法,为实体经济高质量发展提供了有益启示。

未来,如何将单点突破扩展为全面优势,值得行业持续探索。